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  近日,吉林石化染料厂生产的苯酚产品质量达到'聚碳级',综合能耗创出了近五年来历史新低,创出了国内同类行业领先水平。这其中技改攻关起到了举足轻重的作用。


  吉林石化染料厂与华东理工大学等合作开展了AMS精馏系统优化改造项目。主要技改工作量为T-503塔内构件改造,新增碱沉降槽V-501B,新增5台机泵,以及电气仪表附属设备。项目投运后,经过一系列生产调优和工艺对标后,T-605塔顶采出物料中AMS含量小于300mg/kg,即经碱洗除酚处理后,完全满足氧化进料质量要求,降低了AMS精馏系统生产负荷;同时使AMS精馏能耗降低1.51吨/时,预计可创效220万元。


  为进一步降低综合能耗,该厂锁定苯酚丙酮装置,开展苯酚丙酮蒸汽系统节能改造项目。他们通过合理利用物料余热资源,实现了物料与物料之间的换热;通过优化蒸汽伴热系统,实施热水伴热替代蒸汽伴热和乏汽回收项目,降低了低压汽的使用量;通过实施电泵替代蒸汽喷射泵,节约1.8MPa蒸汽消耗量。这些节能技改的实施,使装置综合能耗大幅降低,吨苯酚综合能耗比设计值降低了2.551千克标油/吨,达到了节能降耗目标。


  此外,该厂与科研院所合作,组织开展苯酚丙酮装置优化运行技术攻关项目,完成了Ⅸ树脂处理器改造方案的设计与施工。技改通过增加1台树脂处理器,采用湿基树脂和变更树脂的使用型式,使苯酚中杂质含量小于考核指标。技改后的Ⅸ树脂处理器使物料外观改变明显,色号稳定在10号,满足产品外观要求,苯酚杂质含量与投用前比降低了90mg/kg.苯酚产品质量波动的'疑难杂症'得以破解,继续保持'聚碳级'质量水平。


  下一步,吉林石化染料厂将积极争取新项目发展下游产品,打造多元化苯酚生产链条。35万吨/年苯酚丙酮、12万吨/年双酚A、13万吨/年聚碳酸酯的项目方案编制和市场调研工作已经展开。


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